2021-02-25 20:51:17 五岳泵閥集團(tuán) 2495
大江網(wǎng)/大江新聞客戶端訊 (王昇樂 ?張旺勝) 2020年新冠肺炎疫情發(fā)生后,方大集團(tuán)全面調(diào)動集團(tuán)六萬多名員工的力量,,做好內(nèi)部聯(lián)防聯(lián)控,,復(fù)工復(fù)產(chǎn),,在全球采購防疫物資,,捐款3億元人民幣助力國家抗擊疫情,,位列全國“抗疫企業(yè)英雄榜”制造業(yè)首位,。面對新冠肺炎疫情對生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響,,方大集團(tuán)所屬萍安鋼鐵公司逆勢而上,,做到抗疫情,、穩(wěn)生產(chǎn)兩不誤,在確保員工生命健康的同時,,生產(chǎn)也創(chuàng)造了歷史*水平,。特別值得一提的是,2020年該公司安源煉鋼廠通過努力踐行“變,、干,、實”的工作總要求,深挖內(nèi)潛,,在生產(chǎn)組織,、工藝革新、降本增效等方面均取得重大突破,,全年生產(chǎn)合格鋼坯387.95萬噸,,平均日產(chǎn)10599.69噸,綜合制造成本比2019年下降28.32元/噸,,創(chuàng)效1.1億元,,生產(chǎn)經(jīng)營邁上新臺階,。
打造大兵團(tuán)作戰(zhàn)團(tuán)隊
方大萍安鋼鐵安源煉鋼廠緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),眼睛向內(nèi),,苦練內(nèi)功,,不斷開拓創(chuàng)新,強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,,樹立強(qiáng)烈的流程意識和組織意識,,將有效的管理措施上升為管理制度;提高執(zhí)行力和責(zé)任心,,把執(zhí)行力和責(zé)任心層層落實下去,;真抓實干,想到位,、管到位,、做到位,實現(xiàn)管理目標(biāo),;強(qiáng)化科職干部以及主要生產(chǎn)骨干的責(zé)任和崗位危機(jī)意識,,引導(dǎo)其轉(zhuǎn)觀念、變作風(fēng),,摒棄“等,、靠、要”思想,,樹立積極向上,、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,樹立強(qiáng)烈的團(tuán)隊意識和集體榮譽(yù)感,;積極營造“公平,、公正、公開”的競爭環(huán)境,,建立“能者上,、平者讓、庸者下”的用人機(jī)制,,樹立敢于攻打高指標(biāo)的意識和必勝信心,,心往一處想,勁往一處使,,將人力資源效益*化,;將指標(biāo)分解到個人,有獎有罰,,注重管理人員團(tuán)隊建設(shè),,要求管理工作績效最終要體現(xiàn)在成本指標(biāo)上,每天早會做到指標(biāo)上墻并有通報、分析,,實行重獎,、重罰,打造了一支有血性的“狼性團(tuán)隊”,。
爭分奪秒加強(qiáng)生產(chǎn)節(jié)奏
要完成全年產(chǎn)量任務(wù),,必須想辦法加快生產(chǎn)節(jié)奏。
2020年,,萍安鋼鐵安源煉鋼廠3#轉(zhuǎn)爐由吊掛式改為球鉸式,,改變了只要爐檢就會影響高爐和產(chǎn)量的情況,為加快生產(chǎn)節(jié)奏奠定基礎(chǔ),。改變傳統(tǒng)“三爐對三機(jī)”的生產(chǎn)模式,,積極推進(jìn)“三爐對二機(jī)”生產(chǎn)組織模式,并充分利用各工序之間的間隙,,抓轉(zhuǎn)爐的“五不等”即不等鐵水,、不等廢鋼、不等鋼包,、不等渣包,、不等鏟車,保證轉(zhuǎn)爐高效運轉(zhuǎn),;大力推行“9+1”鋼包的周轉(zhuǎn)模式,,即在9個鋼包在線運轉(zhuǎn)的同時要確保一個備用鋼包隨時可以上線使用,有效避免因為異常情況影響生產(chǎn),;加強(qiáng)爐下管理,保證爐下暢通,,保證生產(chǎn)秩序,;冶煉過程推行“一槍命中”和降低出鋼溫度的方式,從而節(jié)省15秒左右冶煉周期,,穩(wěn)定單爐座23爐鋼/班的節(jié)奏,。
通過生產(chǎn)、設(shè)備,、工藝齊抓共管,,安源煉鋼廠全年保持了日產(chǎn)萬噸的高位生產(chǎn)平臺。
強(qiáng)勢推進(jìn)系統(tǒng)溫降攻關(guān)
為滿足低鐵耗模式下生產(chǎn)需求,,萍安鋼鐵安源煉鋼廠強(qiáng)勢推進(jìn)系統(tǒng)溫降攻關(guān),。
通過改進(jìn)鋼包打結(jié)料及工藝、優(yōu)化烘烤器改造等舉措,,并嚴(yán)格按工藝要求加強(qiáng)對在線鋼包使用狀況的監(jiān)控,,整體包齡得到穩(wěn)定提高,為實現(xiàn)“系統(tǒng)溫降”“低耗高產(chǎn)”的目標(biāo)提供了有力保障。2020年,,該廠鋼包包齡平均達(dá)138.9爐/只,,比2019年提高3.9爐/只,其中下半年平均鋼包包齡達(dá)145爐/只,,*包齡達(dá)到了153爐,,實現(xiàn)歷史性突破。
與此同時,,該廠將“以爐型為基礎(chǔ),、熱平衡為中心、終點為保障”作為總體思路,,不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)爐工藝,,按照“既要爐況安全運行,又要爐型規(guī)則化”的要求,,每天對爐況進(jìn)行實時監(jiān)控,、及時調(diào)整,杜絕了轉(zhuǎn)爐穿漏現(xiàn)象,,為保續(xù)穩(wěn)定的高位生產(chǎn)平臺奠定了基礎(chǔ),;通過優(yōu)化爐后吹氣,保證鋼包清潔度,、擋渣工藝,、提高石灰質(zhì)量,推進(jìn)連鑄穩(wěn)態(tài)澆注等措施,,及時發(fā)現(xiàn)和解決可能影響質(zhì)量的問題,;積極開展系統(tǒng)溫降活動,加強(qiáng)各工序溫?fù)p監(jiān)控,,以降低出鋼溫度為目的,,系統(tǒng)溫降總值控制在100℃以內(nèi),出鋼溫度及系統(tǒng)溫降大幅度下降,,與2019年比較,,出鋼溫度下降14.35℃、系統(tǒng)溫降總值下降14.58℃,,為爐況安全運行和降鐵耗提供了強(qiáng)力支撐,。2020年鋼鐵料消耗1051.66公斤/噸,比2019年下降1.34公斤/噸,;鐵耗835.32公斤/噸,,比2019年下降1.34公斤/噸,鋼鐵料消耗和鐵耗呈現(xiàn)“雙降”勢頭,。
持續(xù)推進(jìn)負(fù)能煉鋼
負(fù)能煉鋼是指合格產(chǎn)品在冶煉時所回收的能量大于所消耗的各種能量,,也就是煉鋼工序能耗為負(fù)數(shù),。作為煉鋼工序節(jié)能的核心技術(shù),對鋼鐵企業(yè)來說,,實現(xiàn)負(fù)能煉鋼可以有效降低成本,、實現(xiàn)能源再循環(huán)等目標(biāo),也體現(xiàn)了企業(yè)現(xiàn)代化的科學(xué)管理和生產(chǎn),。
以“全面降成本大干一百天”活動為契機(jī),,2020年方大萍安鋼鐵安源煉鋼廠以賽馬機(jī)制為引領(lǐng),進(jìn)一步推進(jìn)負(fù)能煉鋼,,降低工序能耗,,在降成本的“賽道”上跑出加速度。
為提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量,,安源煉鋼廠眼睛向內(nèi),,加強(qiáng)對回收過程的管理,做好轉(zhuǎn)爐的降罩提罩工作,,加強(qiáng)與動力廠的過程溝通和協(xié)調(diào),,在氣柜加壓機(jī)檢修時盡可能做到與煉鋼設(shè)備檢修同步,降低轉(zhuǎn)爐煤氣放散率,,2020年轉(zhuǎn)爐煤氣回收量從142.58m3/t上升到144.89m3/t,。加強(qiáng)對蒸汽回收設(shè)備的管理,杜絕各種跑冒滴漏,,對蒸汽管道進(jìn)行保溫,,同時對部分使用蒸汽的設(shè)備進(jìn)行改造,改成使用氮氣,,在消耗制氧富余氮氣的同時多回收蒸汽,,2020年蒸汽回收達(dá)到94.95kg/t,比2019年上升11.81kg/t,。通過采取一系列措施,,2020年該廠工序能耗達(dá)到-42.1kg標(biāo)煤/噸鋼,比2019年再降3.6kg標(biāo)煤/噸鋼,,達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)*水平。
本文轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò),,目的在于傳遞更多的信息,,如涉及版權(quán)問題請及時聯(lián)系,我們定會配合刪除,;我公司專業(yè)生產(chǎn)安全閥,減壓閥,調(diào)節(jié)閥,陶瓷閥,球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,磁力泵,真空泵等,。