2020-07-29 23:25:39 sunmedia 2289
7月27,、28日,,陜鋼集團漢鋼公軋鋼廠2#棒線通過對Φ12螺紋鋼五切分工藝進行再改造,、再優(yōu)化,、再提升,,促使班產(chǎn),、日產(chǎn)連續(xù)刷新紀錄4次,產(chǎn)量提升高19.8%,。
Φ12螺紋鋼五切分工藝是漢鋼公司重點改造項目,,中廢一直是制約產(chǎn)量提升的瓶頸所在,為此軋鋼廠組織棒線車間生產(chǎn)技術(shù)人員通過對標其它先進企業(yè),,內(nèi)部分析總結(jié),,對成品頭部、尾部耳子大,,部分架次孔型及軋機穩(wěn)定性等進行對標,;對K3、K4軋機彈跳過大,、粗中軋軋槽水管改造等問題進行攻關(guān);同時嚴格落實標準化操作,,嚴格按工藝要求控制好料型尺寸,,重點做好加熱參數(shù)、溫度和各架次料型尺寸,、各架次速度及電流參數(shù)控制,,形成固化標準。
此外,,軋鋼廠還成立了專項攻關(guān)小組,,對2#棒線中廢問題及時進行總結(jié)、改進,、調(diào)整,,棒線車間迅速落實改進攻關(guān)措施,各班組嚴格執(zhí)行料型工藝標準化,,勤調(diào)整,,勤換槽,對飛剪參數(shù),、活套調(diào)節(jié),、張力關(guān)系和降速補償?shù)葏?shù)及時調(diào)整,最高小時過鋼量較之前提高20支左右,;通過對跑槽,、導衛(wèi)進行改造,更訂導衛(wèi)報廢標準等降低中廢支數(shù),使千支中廢率下降0.99‰,,實現(xiàn)了28日全天無中廢,。針對加熱爐出鋼溫度問題,參照借鑒相關(guān)單位標準執(zhí)行,;同時棒線車間從各個環(huán)節(jié)抓產(chǎn)量提升,,嚴格管理,車間內(nèi)部安排專人負責解決后區(qū)收集慢問題,,促使作業(yè)率提高6.46%,。
據(jù)了解,軋鋼廠將繼續(xù)以Φ18mm,、Φ20mm規(guī)格三切分等新工藝改造項目,,進而提升產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和指標,,實現(xiàn)精細化,、標準化管理,對標行業(yè)先進,,進一步打造高效產(chǎn)品,,持續(xù)做好穩(wěn)產(chǎn)、提產(chǎn),、再超產(chǎn)工作,,為順利完成漢鋼公司下達的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù),全面提高產(chǎn)量目標打下堅實基礎(chǔ),。(胡歡?李奕文)