2020-06-19 23:01:57 sunmedia 4243
馬鋼三鋼軋總廠日前攻克棒材生產(chǎn)線冷床裙板定位難題,,不僅大幅提升棒材生產(chǎn)線成材率,,減少故障停機時間,,保證生產(chǎn)順行,,而且減少了電耗及備件消耗,,年直接可創(chuàng)效益和降本達(dá)370多萬元,。
今年年初,,該總廠針對棒材生產(chǎn)線冷床裙板定位不準(zhǔn),產(chǎn)生大量的非定尺,,造成設(shè)備的損壞及生產(chǎn)的延誤,,以及人工處理廢鋼產(chǎn)生的不安全等因素,長期影響棒材成材率等各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提升,,制約棒材生產(chǎn)瓶頸的現(xiàn)狀,,把這一難題作為該總廠今年征集的亟待解決技術(shù)難題之一進(jìn)行重點攻關(guān)。
為解決這一久而未決的技術(shù)難題,,該廠專門組織技術(shù)人員通過在現(xiàn)場持續(xù)觀察,、收集數(shù)據(jù),并針對每秒17米以上軋制速度的棒材品種規(guī)格觀察,,發(fā)現(xiàn)棒材在冷床輸入輥道的運行軌跡有規(guī)律可循,,即可根據(jù)規(guī)格品種的不同來控制輥道電機運行的數(shù)量,來改善冷床裙板定位效果,。針對這一線索,,攻關(guān)組立即拿出實施方案,并著手展開大膽嘗試,。經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)調(diào)試,,攻關(guān)組不僅完全解決了目前棒材冷床裙板定位不準(zhǔn)的難題,而且因控制輥道電機投入數(shù)量的創(chuàng)意設(shè)計,,有效減少了電耗及備件消耗,,年間接降本70萬元。
據(jù)介紹,,攻克的這項技術(shù)難題,,是目前國內(nèi)同類生產(chǎn)線在每秒17米以上的軋制速度,4米定位空間的條件下,,成功解決冷床定位的典范,。?