2021-12-02 21:54:12 sunmedia 1467
近期以來,,邢臺鋼鐵有限責任公司對標先進,,多措并舉開展 “降本提效”,,鼓勵員工立足崗位和班組,,不斷強化自主管理意識,。廣大員工堅持精益推進,,持續(xù)改善,,集中力量查不足,、補短板、添措施,,群策群力,,解決實際難題,為企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定順行保駕護航,。
在動力廠,,熱電車間針對脫硫劑占到熱電發(fā)電系統(tǒng)運行60%以上的物料成本,實施完成了鍋爐脫硫系統(tǒng)工藝優(yōu)化改造,。通過對脫硫磨機計量數(shù)據(jù)和變頻程序調整,,保障了脫硫環(huán)保設備穩(wěn)定運行。既避免出現(xiàn)藥劑浪費,,又降低了磨機聯(lián)鎖啟機頻次,,也保證數(shù)據(jù)穩(wěn)定準確,可謂“一舉三得”,。經(jīng)費用統(tǒng)計核算,,每日可降低脫硫劑用量0.73噸,降幅在1/3以上,,實際月降低脫硫劑費用達到4萬元左右,,改造取得良好成效。
在煉鐵廠,,為確保除塵設備的正常運行和排放達標,,自10月初接管高爐區(qū)域除塵管理以來,煉鐵廠不僅強調科室人員下沉服務一線生產(chǎn),,還“集中力量辦大事”,,對包括上料除塵器、礦槽除塵器,、爐前除塵器等9臺除塵器,。該車間采取了“及時更換破損除塵布袋,、排放除塵灰、加密除塵器點檢”三項強力措施,,用將近一個多月的時間,,現(xiàn)場整改系統(tǒng)隱患和問題80余項;檢查箱體60余個,,檢查布袋1000余條,,更換布袋161條;對6#高爐礦槽除塵器,,3#轉運站、4#轉運站等灰量多的除塵器每天放灰,。從而嚴格確保了鐵區(qū)域除塵設備未出現(xiàn)一次超標排放,,實現(xiàn)了環(huán)保設備的連續(xù)達標運行。
在煉鋼廠,,為保障設備冬季穩(wěn)定運行,,維修車間積極對蒸汽管路、設備開展防凍保溫治理活動,,有效杜絕能源浪費,。在全面排查過程中,發(fā)現(xiàn)5#機除塵系統(tǒng)風機設備軸承座無保溫措施,,該風機軸承座為水冷形式,,并且目前5#機還肩負每月組織一輪生產(chǎn)特殊使命,其間除塵風機運行的可靠性,,勢必會給生產(chǎn)和環(huán)保形成考驗,。為此,連鑄維修車間積極改善應對,,通過增加保溫棉和伴熱帶對5#機除塵風機軸承座實施防凍保溫改善,,目前,停機期間除塵風機軸承座凍壞隱患已根除,,設備已正常投用,。
而在技術中心和線材廠生產(chǎn)現(xiàn)場,廣大科技人員更是與生產(chǎn)一線員工通力協(xié)作,、持續(xù)改進,、創(chuàng)新不止。他們堅守初心,、匠心操作,,在充分滿足下游客戶需求的同時,把各項工藝優(yōu)化工作做到了極致完美,。他們通過研究SWRH82B的材料特性,,分析了盤條相變前冷速與性能之間的影響關系,,提出工藝持續(xù)改進,通過優(yōu)化吐絲溫度,,使盤條抗拉強度提升10MPa,。
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)