揚(yáng)子石化公司乙烯原料成本創(chuàng)最佳水平

2020-06-19 23:01:57 sunmedia 2906


??? 為了降低乙烯原料成本,,揚(yáng)子石化通過實(shí)施輕烴裂解爐改造、外購液化氣進(jìn)廠,、回收干氣尾氣等一系列措施,利用內(nèi)外資源,,優(yōu)化乙烯原料結(jié)構(gòu),不斷提高飽和液化氣等輕烴在原料中的比例,。近年來,,揚(yáng)子石化先后將芳烴廠液化氣和干氣、煉油廠丙烷以及乙烯裝置自產(chǎn)乙烷,、丙烷等引入乙烯裂解爐作為原料,,僅芳烴廠干氣揚(yáng)子石化一年回收利用量就超過5萬噸,不僅降低了原料成本,,而且成功提高了產(chǎn)品收率,,其中乙烯收率同比提高約0.5%。

  今年5月24日,,揚(yáng)子石化還建成投產(chǎn)了首套15萬噸/年干氣回收乙烯裝置成功開車,。該裝置的投產(chǎn),使得揚(yáng)子石化成功從干氣中回收出富含乙烯,、乙烷等高附加值產(chǎn)品的富乙烯氣,,而富乙烯氣是低成本的優(yōu)質(zhì)乙烯原料,僅此一項(xiàng),,每年可增效達(dá)約3000萬元,。為了引進(jìn)更多低成本優(yōu)質(zhì)乙烯原料,揚(yáng)子石化還從金陵石化引進(jìn)丙烷等輕烴原料,,今年前11個(gè)月,,揚(yáng)子石化已經(jīng)“吃”掉金陵石化丙烷近4.5萬噸。

  揚(yáng)子石化乙烯原料成本創(chuàng)最佳水平

  為了提高輕烴的裂解能力,,今年以來,,揚(yáng)子石化加快輕烴裂解爐改造步伐,9月份建成投產(chǎn)了1臺(tái)6萬噸/年輕烴爐,,目前,,揚(yáng)子石化輕烴裂解爐已經(jīng)增加到3臺(tái),輕烴裂解能力達(dá)到55噸/小時(shí),,原料中石腦油比例同比下降6.3個(gè)百分點(diǎn),,原料中輕烴比例提高到約20%,處于集團(tuán)公司先進(jìn)水平,。

  記者從11月25日揚(yáng)子石化10月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上獲悉,,在總部的考核中,10月份揚(yáng)子石化噸乙烯原料成本創(chuàng)歷史最好水平,,在總部排名第三,,獲得總部月度優(yōu)勝獎(jiǎng);同時(shí),該公司10月份噸乙烯原料成本同比下降266元,,下降幅度在總部排名第一,,獲得總部進(jìn)步獎(jiǎng);揚(yáng)子噸乙烯原料成本同時(shí)獲得了總部雙項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì),。

  眾所周知,原料是影響乙烯成本的最主要因素,,原料在乙烯生產(chǎn)總成本中所占比例高達(dá)85%~90%,。受資源和工藝限制,目前國內(nèi)乙烯裝置使用的原料以石腦油為主,,成本較高,。為了促進(jìn)企業(yè)降低原料成本,總部年初下達(dá)了2014年度噸乙烯原料成本的考核任務(wù)指標(biāo),,并在下屬企業(yè)中開展“比學(xué)趕幫超”競賽活動(dòng)。

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