2020-06-19 23:01:57 sunmedia 990
2015年年初,安慶石化煉油一部一套常減壓裝置《三頂尾氣螺桿壓縮機(jī)流程改造》和《將三頂尾氣循環(huán)閥(反飛動)HC4001A移至罐4001頂》兩項優(yōu)化技改實施投用,。
“現(xiàn)在,,機(jī)組切換步驟簡單,、過程可控,,徹底消除了今后雙機(jī)切換連鎖停機(jī)的影響因素,,確保了安慶石化重要的創(chuàng)效裝置——渣油加氫裝置的原料流量,、性質(zhì)穩(wěn)定,。據(jù)測算,,減少一次波動,,能為公司減損超過近588萬元?!眲谀9ぷ魇邑?fù)責(zé)人陳敦平說起這兩項優(yōu)化技改帶來的效益時,,他總是面露喜色。
一套常減壓裝置年處理量400萬噸,,每小時產(chǎn)生常壓塔頂尾氣,、減壓塔頂尾氣和減壓塔頂瓦斯近150標(biāo)準(zhǔn)立方米,其中減壓塔頂瓦斯能自壓至減壓爐作為燃料燒掉,,常壓塔頂尾氣和減頂尾氣由于壓力低,,無法回收利用,一直在裝置內(nèi)高點放空,。
由于這些尾氣中H2S含量高達(dá)近5~10%,,放空易造成大氣污染,危害職工身體健康,。另外,,減頂瓦斯未經(jīng)脫硫,燃燒后煙氣中會產(chǎn)生大量的二氧化硫,,最大時可達(dá)到1000毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米以上,,嚴(yán)重影響裝置安全環(huán)保清潔生產(chǎn)。
為解決環(huán)保難題,,2009年,,公司加強(qiáng)環(huán)保隱患治理,在一套常減壓裝置增設(shè)了尾氣回收單元,,其中兩臺螺桿壓縮機(jī)是“心臟級”設(shè)備,。該尾氣回收單元在2010年5月建成并投用,。
但職工們發(fā)現(xiàn)弊端,兩臺螺桿壓縮機(jī)的出口只有一個出裝置壓控閥和一條尾氣返回循環(huán)線,,在切換螺桿壓縮機(jī)時,,多次發(fā)生出口壓力和返回量控制不住、運行壓縮機(jī)連鎖動作停車的操作事故,。兩臺螺桿壓縮機(jī)潛在的不穩(wěn)定運行因素,,直接影響到一套常減壓裝置安穩(wěn)生產(chǎn)。
2013年安慶石化800萬噸/年煉化一體化開工正常,,一套常減壓裝置每小時直接為公司創(chuàng)效裝置—渣油加氫裝置直供減壓渣油150噸以上,,多摻1噸渣油會多創(chuàng)500元的效益?!?014年8月13日,,螺桿壓縮機(jī)切換過程中發(fā)生機(jī)組連鎖動作跳車和水環(huán)真空泵聯(lián)鎖跳車,造成減壓渣油流量和性質(zhì)大幅度波動,,渣油加氫裝置進(jìn)料過濾器堵塞,,摻渣量降至近一半,嚴(yán)重影響了公司效益,?!蹦谴尾▌与m然很快消除,但大家都出謀劃策解決問題一勞永逸,。
針對尾氣回收單元螺桿壓縮機(jī)進(jìn)行雙機(jī)切換時,,多次發(fā)生機(jī)組和水環(huán)真空泵連鎖動作停車的現(xiàn)狀,陳敦平帶領(lǐng)勞模工作室團(tuán)隊開展技術(shù)攻關(guān),,認(rèn)真分析查找原因,,總結(jié)經(jīng)驗,通過理論計算和現(xiàn)場可行性論證,,向公司提出了《I常三頂尾氣螺桿壓縮機(jī)流程改造》和《將三頂尾氣循環(huán)閥(反飛動)HC4001A移至容4001罐頂》合理化建議:在螺桿壓縮機(jī)出口分別設(shè)置出口壓控和循環(huán)閥,,且循環(huán)閥位置上移,建立單臺壓縮機(jī)獨立的出裝置控制閥和循環(huán)線,,確保雙機(jī)進(jìn)行切換時,,備用壓縮機(jī)先空載正常,待運行穩(wěn)定后再并入系統(tǒng),,消除連鎖停機(jī)和管線堵塞的影響因素,。
“流程優(yōu)化技改投用后,螺桿壓縮機(jī)切換時再也沒有出現(xiàn)過波動,?!贝蠹也僮鲿r得心應(yīng)手高興萬分。
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