2020-06-19 23:01:57 sunmedia 2564
5月份,茂名石化煉油分部聯(lián)合二車間渣油加氫裝置綜合能耗降至8.47千克標(biāo)油/噸,,同比減少了1.13個百分點(diǎn),,創(chuàng)裝置歷史最好水平,,僅為設(shè)計值的28.23%,,獲得集團(tuán)公司同類裝置達(dá)標(biāo)競賽能耗第一名,。
5月份以來,,由于裝置剛檢修完,,催化劑活性較低,聯(lián)合二車間緊抓此契機(jī),,組織班組職工通過優(yōu)化操作,,適當(dāng)調(diào)整裝置各反應(yīng)器催化劑床層溫度級配,優(yōu)化催化劑運(yùn)行,。同時,,車間根據(jù)裝置的生產(chǎn)情況及全廠的氫氣量,投用二級壓縮的新氫機(jī)C101D代替三級壓縮的新氫機(jī)C101A,、C101B運(yùn)行,,有效地降低了新氫機(jī)的用電量,節(jié)約用電1625498kWh,,節(jié)約成本9萬元,。
技改項目成了裝置節(jié)能降耗的利器。4月份,車間利用裝置大修的契機(jī),,對循環(huán)氫脫硫塔最后一塊塔盤受液槽進(jìn)行改造,,降低裝置胺液發(fā)泡的可能性。裝置一次開汽成功后,,車間針對裝置負(fù)荷高,、循環(huán)氫脫硫塔壓差較低的特點(diǎn),組織職工關(guān)小循環(huán)氫脫硫塔氣體跨線的開度,,提高了循環(huán)氫的純度,,降低循環(huán)氫量,優(yōu)化循環(huán)氫壓縮機(jī)的運(yùn)行條件,,節(jié)省中壓蒸汽用量,。
加熱爐是渣油加氫裝置的耗能大戶,大修期間,,車間通過對加熱爐爐管進(jìn)行專業(yè)清洗,,對高壓換熱器進(jìn)行抽芯清洗,實(shí)現(xiàn)了加熱爐熱效率達(dá)到94.2%,,大大地提高了加熱爐和高壓換熱器的換熱效果,。同時,車間在確保煙氣不發(fā)生露點(diǎn)腐蝕的情況下通過優(yōu)化操作最大限度的降低排煙溫度,、合理控制爐膛氧含量,、強(qiáng)化加熱爐的APC投用管理,確保APC100%合格投用,,全力提升加熱爐熱效率等措施,進(jìn)一步優(yōu)化加熱爐運(yùn)行,。
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