CNG站安全閥管座接管破壞事故原因分析

2020-06-19 23:01:57 sunmedia 4428


? ? 針對(duì)一起壓縮天然氣站安全閥超壓頻跳引起的管座接管損壞事故,分析原因,探討預(yù)防措施。
  關(guān)鍵詞 CNG;管座接管破壞;事故分析
  中圖分類(lèi)號(hào) TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 16739671(2012)112014701
  1 基本概況
  我市某CNG(壓縮天然氣)站設(shè)計(jì)供氣能力每小時(shí)4000立方米、儲(chǔ)氣量1萬(wàn)立方米,設(shè)置了3個(gè)卸氣車(chē)位,調(diào)壓撬1臺(tái),兩根埋地儲(chǔ)氣管(φ1020×12)相距3米并列排立。設(shè)計(jì)壓力:卸車(chē)管系統(tǒng)P=25 MPa,調(diào)壓撬為兩級(jí)減壓壓力分別P=4 MPa、P=0.4 MPa,儲(chǔ)氣管P=4 MPa;設(shè)計(jì)溫度:卸車(chē)管道系統(tǒng)、調(diào)壓撬連接管道系統(tǒng)、儲(chǔ)氣管均為常溫;設(shè)計(jì)使用材料:卸車(chē)管道系統(tǒng)為0Cr18Ni9(GB/T149762002)、調(diào)壓撬連接管道系統(tǒng)為20(GB/T81632008)、20(GB30871999)、儲(chǔ)氣管X65(GB/9711.111997)。
  該CNG站管道系統(tǒng)試運(yùn)行時(shí)正值寒冬,操作人員為避寒違章操作擅自提高調(diào)壓器工作壓力加快卸氣速度且脫離操作崗位,造成儲(chǔ)氣管道連接管安全閥超壓頻跳時(shí)沒(méi)有及時(shí)處置,導(dǎo)致了安全閥管座接管在安全閥排放反沖力形成力矩作用下撕裂破壞。發(fā)生事故時(shí)是夜晚時(shí)間,由于氣站地處偏僻,人員及車(chē)輛稀少,加之事故后期處置得當(dāng),沒(méi)有造成人員傷害及財(cái)產(chǎn)重大損失。本文由上海五岳泵閥制造有限公司協(xié)助轉(zhuǎn)載分享,上海五岳為專(zhuān)業(yè)的安全閥廠(chǎng)家,主要生產(chǎn)各類(lèi)彈簧式安全閥,代理德國(guó)LESER安全閥,并終身為使用單位提供相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)支持。

  2 事故原因分析
  2.1 現(xiàn)場(chǎng)操作情況及設(shè)備狀況檢查
  1)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)調(diào)查及設(shè)備檢查,操作人員違章操作擅自提高調(diào)壓器工作壓力導(dǎo)致安全閥頻跳,加之操作人員脫離操作崗位未能在第一時(shí)間內(nèi)控制頻跳,造成了安全閥一段時(shí)間內(nèi)一定量的持續(xù)排放。
  2)安全閥排氣管管道高度達(dá)3.5米,增加側(cè)排氣彎頭。安全閥管座接管及排氣管道沒(méi)有任何支架固定。安全閥管座接管斷裂口及安全閥傾覆方向與排氣反沖力方向一致(見(jiàn)圖1:損壞現(xiàn)場(chǎng)、圖2:斷裂破壞口)。
  圖1 損壞現(xiàn)場(chǎng) 圖2 斷裂破壞口
  2.2 破壞斷口形貌檢查
  斷口表面無(wú)氧化色,無(wú)腐蝕痕跡,無(wú)夾雜物;宏觀(guān)斷口與安全閥排氣管排氣時(shí)形成的反沖力力矩最大剪切應(yīng)力方向一致,與最大正應(yīng)力約呈45。交角。通過(guò)破壞斷口形貌判斷該斷口為韌性材料在切應(yīng)力作用下的切斷型斷裂。
  2.3 破壞斷口受力分析
  安全閥超壓頻跳時(shí)排氣管向側(cè)面排氣形成反沖力,在無(wú)任何固定支架固定情況下,通過(guò)排氣管形成反沖力力矩作用在安全閥管座接管上,并在安全閥管座接管上形成剪切應(yīng)力,如果剪切應(yīng)力大于材料許用應(yīng)力,則會(huì)造成安全閥管座接管韌性破壞。
  2.4 破壞斷口應(yīng)力計(jì)算
  已知:進(jìn)口管內(nèi)徑d=50 mm,氣體進(jìn)口流速v=15 m/s(設(shè)定),氣體密度p =0.7174 Kg/m3(查表)。
  1)計(jì)算:壓力容器安全泄放量:
  Ws=2.83×103×p×v×d2=76.134 Kg/h。
  已知:安全閥出口側(cè)壓力(絕壓)Po=0.1 MPa,安全閥整定壓力Ps=4 MPa。
  2)計(jì)算:安全閥排放壓力(絕壓)
  Pd=1.05×Ps+0.1=4.3 MPa。
  已知:氣體絕熱指數(shù)(天然氣)K=CP/CV=1.31,氣體特征系數(shù)(查表)C=348,氣體摩爾質(zhì)量(查表)M=16 Kg/Kmol,氣體溫度T=t+273=293 K,氣體在操作溫度壓力下壓縮系數(shù)(查圖)Z=0.95。
  3)計(jì)算:氣體臨界條件判定Po/Pd=0.023,[2/(K+1)]K/(K1)=0.544,因?yàn)镻o/Pd<=[2/(K+1)]K/(K1),故符合臨界條件。
  已知:選用安全閥喉徑do=32 mm。
  4)計(jì)算:安全閥排氣管出口反沖力
  F=Ws/3600×v+(PdP0)×3.14/4×do×do=76.134/3600*15+(4.30.1)*3.14/4*32*32=3376.4 N。
  已知:安全閥排氣管放散口距離DN80管高度L1=3.5 m,斷裂口距離DN80管高度L2=0.05 m,安全閥管座接管管環(huán)管凈截面積(采用D57×3.5規(guī)格無(wú)縫鋼管)A1=588.263 mm2。
  5)計(jì)算:安全閥管座接管斷裂口剪切應(yīng)力σ=F×L1/L2/A1。
  σ=3376.4*3.5/0.05/588.263=401.8 MPa。
  安全閥管座接管材料為20(GB30871999)無(wú)縫鋼管,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定強(qiáng)度值σb=410 MPa,σs=245,20℃許用應(yīng)力137 MPa。
  綜上所述:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和安全閥超壓頻跳時(shí)排氣管反沖力計(jì)算得出因安全閥超壓頻跳時(shí)作用在安全閥管座接管上反沖力力矩形成的剪切應(yīng)力接近安全閥管座接管材料抗拉強(qiáng)度,大大超過(guò)材料屈服強(qiáng)度和材料許用應(yīng)力,從而造成安全閥管座接管材料斷裂失效破壞。
  圖3 損壞前結(jié)構(gòu)示意 圖4 整改后結(jié)構(gòu)示意
  3 預(yù)防措施探討
  安全閥安裝位置、排氣管高度和排氣方向在設(shè)計(jì)中應(yīng)進(jìn)行閥門(mén)開(kāi)、關(guān)時(shí)的動(dòng)載分析和計(jì)算,必須采用合適的固定支架形式有效消除安全閥排氣時(shí)反沖力對(duì)接管等管件的影響。(見(jiàn)圖4)
  1)施工安裝及安裝監(jiān)督檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙對(duì)安全閥管座接管強(qiáng)度、排放口高度和方向、排放管支架形式及強(qiáng)度、剛度進(jìn)行檢查。
  2)加強(qiáng)員工安全知識(shí)的培訓(xùn),特別是安全附件的原理特點(diǎn)、維護(hù)保養(yǎng)方法以及事故預(yù)案演練,操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行安全規(guī)章制度、操作規(guī)程,禁止違章行為。
  3)本次事故后對(duì)安全閥排氣管道進(jìn)行了改造,增加防雨帽直接向上排放,排氣管道下部增加固定支架(見(jiàn)圖4整改后結(jié)構(gòu)示意)。

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