2020-06-19 23:01:57 sunmedia 4345
? ? 針對(duì)一起壓縮天然氣站安全閥超壓頻跳引起的管座接管損壞事故,,分析原因,,探討預(yù)防措施,。
關(guān)鍵詞 CNG,;管座接管破壞,;事故分析
中圖分類號(hào) TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 16739671(2012)112014701
1 基本概況
我市某CNG(壓縮天然氣)站設(shè)計(jì)供氣能力每小時(shí)4000立方米,、儲(chǔ)氣量1萬(wàn)立方米,,設(shè)置了3個(gè)卸氣車位,,調(diào)壓撬1臺(tái),,兩根埋地儲(chǔ)氣管(φ1020×12)相距3米并列排立。設(shè)計(jì)壓力:卸車管系統(tǒng)P=25 MPa,,調(diào)壓撬為兩級(jí)減壓壓力分別P=4 MPa,、P=0.4 MPa,儲(chǔ)氣管P=4 MPa,;設(shè)計(jì)溫度:卸車管道系統(tǒng),、調(diào)壓撬連接管道系統(tǒng)、儲(chǔ)氣管均為常溫,;設(shè)計(jì)使用材料:卸車管道系統(tǒng)為0Cr18Ni9(GB/T149762002),、調(diào)壓撬連接管道系統(tǒng)為20(GB/T81632008)、20(GB30871999),、儲(chǔ)氣管X65(GB/9711.111997),。
該CNG站管道系統(tǒng)試運(yùn)行時(shí)正值寒冬,操作人員為避寒違章操作擅自提高調(diào)壓器工作壓力加快卸氣速度且脫離操作崗位,,造成儲(chǔ)氣管道連接管安全閥超壓頻跳時(shí)沒(méi)有及時(shí)處置,,導(dǎo)致了安全閥管座接管在安全閥排放反沖力形成力矩作用下撕裂破壞。發(fā)生事故時(shí)是夜晚時(shí)間,,由于氣站地處偏僻,,人員及車輛稀少,,加之事故后期處置得當(dāng),沒(méi)有造成人員傷害及財(cái)產(chǎn)重大損失,。本文由上海五岳泵閥制造有限公司協(xié)助轉(zhuǎn)載分享,,上海五岳為專業(yè)的安全閥廠家,主要生產(chǎn)各類彈簧式安全閥,,代理德國(guó)LESER安全閥,,并終身為使用單位提供相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)支持。
2 事故原因分析
2.1 現(xiàn)場(chǎng)操作情況及設(shè)備狀況檢查
1)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)調(diào)查及設(shè)備檢查,,操作人員違章操作擅自提高調(diào)壓器工作壓力導(dǎo)致安全閥頻跳,,加之操作人員脫離操作崗位未能在第一時(shí)間內(nèi)控制頻跳,造成了安全閥一段時(shí)間內(nèi)一定量的持續(xù)排放,。
2)安全閥排氣管管道高度達(dá)3.5米,,增加側(cè)排氣彎頭。安全閥管座接管及排氣管道沒(méi)有任何支架固定,。安全閥管座接管斷裂口及安全閥傾覆方向與排氣反沖力方向一致(見(jiàn)圖1:損壞現(xiàn)場(chǎng),、圖2:斷裂破壞口)。
圖1 損壞現(xiàn)場(chǎng) 圖2 斷裂破壞口
2.2 破壞斷口形貌檢查
斷口表面無(wú)氧化色,,無(wú)腐蝕痕跡,,無(wú)夾雜物;宏觀斷口與安全閥排氣管排氣時(shí)形成的反沖力力矩最大剪切應(yīng)力方向一致,,與最大正應(yīng)力約呈45,。交角。通過(guò)破壞斷口形貌判斷該斷口為韌性材料在切應(yīng)力作用下的切斷型斷裂,。
2.3 破壞斷口受力分析
安全閥超壓頻跳時(shí)排氣管向側(cè)面排氣形成反沖力,,在無(wú)任何固定支架固定情況下,通過(guò)排氣管形成反沖力力矩作用在安全閥管座接管上,,并在安全閥管座接管上形成剪切應(yīng)力,,如果剪切應(yīng)力大于材料許用應(yīng)力,則會(huì)造成安全閥管座接管韌性破壞,。
2.4 破壞斷口應(yīng)力計(jì)算
已知:進(jìn)口管內(nèi)徑d=50 mm,,氣體進(jìn)口流速v=15 m/s(設(shè)定),氣體密度p =0.7174 Kg/m3(查表),。
1)計(jì)算:壓力容器安全泄放量:
Ws=2.83×103×p×v×d2=76.134 Kg/h。
已知:安全閥出口側(cè)壓力(絕壓)Po=0.1 MPa,,安全閥整定壓力Ps=4 MPa,。
2)計(jì)算:安全閥排放壓力(絕壓)
Pd=1.05×Ps+0.1=4.3 MPa。
已知:氣體絕熱指數(shù)(天然氣)K=CP/CV=1.31,,氣體特征系數(shù)(查表)C=348,,氣體摩爾質(zhì)量(查表)M=16 Kg/Kmol,,氣體溫度T=t+273=293 K,氣體在操作溫度壓力下壓縮系數(shù)(查圖)Z=0.95,。
3)計(jì)算:氣體臨界條件判定Po/Pd=0.023,,[2/(K+1)]K/(K1)=0.544,因?yàn)镻o/Pd<=[2/(K+1)]K/(K1),,故符合臨界條件,。
已知:選用安全閥喉徑do=32 mm。
4)計(jì)算:安全閥排氣管出口反沖力
F=Ws/3600×v+(PdP0)×3.14/4×do×do=76.134/3600*15+(4.30.1)*3.14/4*32*32=3376.4 N,。
已知:安全閥排氣管放散口距離DN80管高度L1=3.5 m,,斷裂口距離DN80管高度L2=0.05 m,安全閥管座接管管環(huán)管凈截面積(采用D57×3.5規(guī)格無(wú)縫鋼管)A1=588.263 mm2,。
5)計(jì)算:安全閥管座接管斷裂口剪切應(yīng)力σ=F×L1/L2/A1,。
σ=3376.4*3.5/0.05/588.263=401.8 MPa。
安全閥管座接管材料為20(GB30871999)無(wú)縫鋼管,,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定強(qiáng)度值σb=410 MPa,,σs=245,20℃許用應(yīng)力137 MPa,。
綜上所述:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和安全閥超壓頻跳時(shí)排氣管反沖力計(jì)算得出因安全閥超壓頻跳時(shí)作用在安全閥管座接管上反沖力力矩形成的剪切應(yīng)力接近安全閥管座接管材料抗拉強(qiáng)度,,大大超過(guò)材料屈服強(qiáng)度和材料許用應(yīng)力,從而造成安全閥管座接管材料斷裂失效破壞,。
圖3 損壞前結(jié)構(gòu)示意 圖4 整改后結(jié)構(gòu)示意
3 預(yù)防措施探討
安全閥安裝位置,、排氣管高度和排氣方向在設(shè)計(jì)中應(yīng)進(jìn)行閥門開、關(guān)時(shí)的動(dòng)載分析和計(jì)算,,必須采用合適的固定支架形式有效消除安全閥排氣時(shí)反沖力對(duì)接管等管件的影響,。(見(jiàn)圖4)
1)施工安裝及安裝監(jiān)督檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙對(duì)安全閥管座接管強(qiáng)度、排放口高度和方向,、排放管支架形式及強(qiáng)度,、剛度進(jìn)行檢查。
2)加強(qiáng)員工安全知識(shí)的培訓(xùn),,特別是安全附件的原理特點(diǎn),、維護(hù)保養(yǎng)方法以及事故預(yù)案演練,操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行安全規(guī)章制度,、操作規(guī)程,,禁止違章行為。
3)本次事故后對(duì)安全閥排氣管道進(jìn)行了改造,,增加防雨帽直接向上排放,,排氣管道下部增加固定支架(見(jiàn)圖4整改后結(jié)構(gòu)示意)。