2020-06-19 23:01:57 sunmedia 3258
4H高效微旋流除塵除霧技術(shù)介紹
(北京至清時光環(huán)保工程技術(shù)有限公司總經(jīng)理 ?李玢)
提要 與300MW以上大型火力發(fā)電鍋爐相比,,數(shù)量巨大的中小鍋爐,、燒結(jié)機、焦?fàn)t煤氣,、玻璃爐窯、陶瓷爐窯等廢氣源,,存在氣源成分復(fù)雜,、負荷變化大、煙塵顆粒物含量高的特點,,成為煙塵顆粒物深度治理的瓶頸,。4H高效微旋流除塵除霧技術(shù),以流體力學(xué)為原理構(gòu)造相互疊加的微旋流環(huán)境,,達到超細煙塵顆粒物高速碰撞,、集結(jié)、脫除的高效除塵裝置,,已在國內(nèi)一些中小型燃煤鍋爐電廠運投使用,,不但除塵效果良好,運投成本也十分經(jīng)濟,。
一,、研發(fā)背景
(一)政策導(dǎo)向
2014年09月12日 ,國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部,、國家能源局關(guān)于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》的通知,,就燃煤發(fā)電行業(yè)的節(jié)能減排提出了新的要求和升級改造“時間表”。一系列的戰(zhàn)略舉措表明,,基于更加嚴格排放標準的超潔凈排放將成為燃煤發(fā)電行業(yè)的“新常態(tài)”,。
“嚴控大氣污染物排放”是該《行動計劃》的核心內(nèi)容。值得關(guān)注的是,,本次《行動計劃》是“十二五”期間對燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放要求的第三次提升:要求在京津冀,、長三角、珠三角等“三區(qū)十群”19個省(區(qū),、市)47個地級及以上城市執(zhí)行大氣污染特別排放限值,;此次《行動計劃》則明確要求東部地區(qū)基本達到燃氣輪機組排放限值。
為推動央企節(jié)能減排任務(wù)的實現(xiàn),,國家能源局發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)2015年中央發(fā)電企業(yè)煤電節(jié)能減排升級改造目標任務(wù)的通知》,,對八大中央發(fā)電企業(yè)提出了明確的節(jié)能減排升級改造任務(wù)。為落實國家能源局關(guān)于大氣污染防治和煤電節(jié)能減排升級改造的目標要求,,各省均加強污染物排放監(jiān)測監(jiān)管力度,。山東省排出了燃煤機組時間表:2018年年底前,10萬千瓦及以上的燃煤機組全部完成超潔凈排放改造任務(wù),。
“十三”五期間,,面對國家全面提升燃煤鍋爐污染物排放標準,超細顆粒煙塵排放的治理面臨時間緊,、任務(wù)重,、技術(shù)壁壘高的現(xiàn)實問題。一般的中小企業(yè)不具備研究開發(fā)新技術(shù)的人員優(yōu)勢,、經(jīng)濟實力,,能夠從中脫穎而出的也是為數(shù)不多的、具有技術(shù)和經(jīng)濟實力的少數(shù)企業(yè),。
(二)適用技術(shù)匱乏
現(xiàn)有的技術(shù)路線:對SO2<50mg/Nm3,、塵<20mg/Nm3排放要求,可采取靜電除塵器,、脫硫塔,、除霧器改造的方式實現(xiàn);對SO2<35mg/Nm3,、塵<5mg/Nm3排放要求,,普遍采用增加濕式電除塵器的技術(shù)路線。但存在投資高,、運行費用高,、改造工期長、改造難度大的局限,。
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(三)至清時光優(yōu)勢
立足電力環(huán)保高端市場,,至清時光擁有完全自主研發(fā)、自主知識產(chǎn)權(quán)的濕法脫硫技術(shù),;2008年開發(fā)的雙回路豎噴濕法脫硫工藝系統(tǒng)取得國家專利(專利號:200820109213.8),,并得到廣泛應(yīng)用;具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“高效微旋流除塵除霧裝置”(4H高效微旋流除塵除霧技術(shù)),,以下簡稱“4H技術(shù)”或“4H裝置”,,已獲國家實用新型專利(專利號:201520594074.2),。
二、技術(shù)介紹
(一)研究開發(fā)問題的提出
傳統(tǒng)的燃煤鍋爐顆粒物煙塵控制設(shè)備,,普遍采用電除塵器,、布袋除塵器、電袋一體除塵器,,在較好的工況下,,顆粒物煙塵排放可控制在30mg/Nm3左右。最近新興的濕式電除塵器,,可使煙塵排放低于30mg/Nm3,,但不能完全達到“50355”要求,而且面臨改造周期長,、改造投資高,、運行費用多的客觀瓶頸。
開發(fā)一種結(jié)構(gòu)相對簡單,、投資相對較低、運營費用經(jīng)濟,、改造周期短,、穩(wěn)定達到國家超潔凈煙塵排放標準的高效除塵除霧裝置,在國家大力提倡節(jié)能減排,、超潔凈排放的今天,,具有廣泛的實用價值和明顯的現(xiàn)實意義。
(二)超細煙塵顆粒的流體力學(xué)特征
燃煤鍋爐排放的超細煙塵顆粒處于多相流環(huán)境,,具有以下特點:
1,、顆粒是分散相,粒徑大小不一,,運動規(guī)律各異,;
2、由于固體顆粒與液體介質(zhì)的運動慣性不同,,顆粒與液體介質(zhì)存在著運動速度的差異,,即相對速度;
3,、顆粒之間及顆粒與器壁之間的相互碰撞和摩擦對運動有較大影響,;
4、湍流條件下,,氣流的脈動對顆粒的運動規(guī)律以及顆粒的存在對氣流的脈動速度均有相互影響,;
5、由于流場中壓力和速度梯度的存在,、顆粒形狀不規(guī)則,、顆粒之間及顆粒與器壁之間的相互作用等原因,,會產(chǎn)生顆粒的旋轉(zhuǎn),從而產(chǎn)生升力效應(yīng),。
(三)燃煤鍋爐煙塵的濕潤性特征
煙塵顆粒與液體接觸后能否相互附著的難易程度性質(zhì),,稱為煙塵的濕潤性。根據(jù)被水濕潤的程度,,煙塵分為疏水性煙塵和親水性煙塵兩大類,。疏水性煙塵與液體接觸時,接觸面趨于縮小而不能附著,,煙塵不易濕潤,。隨著煙塵粒徑的減小、壓力降低,、溫度升高,,煙塵的濕潤性降低。
鍋爐煙塵中大多數(shù)屬于親水性煙塵,,但少量的黑色碳顆粒,、微量金屬片狀顆粒親水性差,表面不易被液體潤濕,成為煙塵超潔凈排放的障礙,。
(四)研究開發(fā)遵循的原則
減少燃煤鍋爐顆粒物煙塵排放的最大難點,,是如何實現(xiàn)對煙塵中超細煙塵顆粒(5um及以下)的控制。研究開發(fā)的目的,,是在對煙塵中超細顆粒煙塵的物理特性,、不同工況流體運動中的狀態(tài)進行充分研究分析基礎(chǔ)上,建立流體力學(xué)模型,,探索適合控制超細煙塵顆粒(5um)的最佳裝置結(jié)構(gòu),。
研究開發(fā)遵循以下原則:1、旋流結(jié)構(gòu)下的湍流環(huán)境,,有利于對超細煙塵顆粒的控制,;2、旋流結(jié)構(gòu)下,,運動產(chǎn)生壓力差形成的流體加速度,,對超細煙塵顆粒的控制起決定性作用。
(五)研究開發(fā)的環(huán)境基礎(chǔ)
產(chǎn)品研發(fā)流體力學(xué)分析,,建立在基于ANSYS的FULENT前處理環(huán)境基礎(chǔ)上,。在研發(fā)產(chǎn)品圖紙基礎(chǔ)上,提取開發(fā)產(chǎn)品的幾何特征,,建立開發(fā)產(chǎn)品的幾何模型,。由于開發(fā)產(chǎn)品大多不具有對稱性,往往需要建立整體模型,。ANSYS讀入PRO/E的模型文件,,進行網(wǎng)絡(luò)劃分及邊界條件施加,。鑒于模型的復(fù)雜性,選擇ANSYS帶中間節(jié)點的四面點單元SOLID92,,以進行復(fù)雜邊界的擬合,、提高計算精度。FULENT讀入ANSYS前處理文件,,對邊界條件進行修改,、對模型進行縮放,最后進行模型的初始化完成求解,。
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(六)4H裝置的流場模擬
四個工況流場模擬圖,,分別檢驗4H裝置在其他條件不變的情況下,對粒徑為15um,、10um,、8um、5um以下煙塵顆粒的脫除情況,。如圖所示,,4H裝置可以完全脫除粒徑為15um、10um,、8um的煙塵顆粒,,粒徑5um以下工況的煙塵脫除率達80%以上,按照重量百分比折算,,遠低于5mg/Nm3排放標準。
(七)4H裝置的技術(shù)特點
4H裝置具有高除塵效率,、高除霧效率,、高節(jié)水效率、高節(jié)能效率四大特點,。入口煙塵不超過30mg/Nm3時,,配備單套4H裝置,排放煙塵可穩(wěn)定控制在5mg/Nm3以下,;凈煙氣霧滴含量可穩(wěn)定控制在35mg/Nm3 ?以下,;4H裝置運行不耗電,阻力與除霧器相當(dāng),,運行費用是常規(guī)技術(shù)的10%—20%,。
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(八)4H裝置的結(jié)構(gòu)特征
1、高效微旋流除塵除霧裝置,,結(jié)構(gòu)包括不同螺距的微旋流葉片,、內(nèi)構(gòu)部件、裝置外殼,。結(jié)構(gòu)特征:外殼包裹著微螺旋葉片,、內(nèi)構(gòu)件,;外殼、微螺旋葉片總行程高度由設(shè)計條件確定,。
2,、遵循的流體力學(xué)理論特征:1、旋流結(jié)構(gòu)下的湍流環(huán)境,,有利于對超細煙塵顆粒的控制,;2、旋流結(jié)構(gòu)下,,運動產(chǎn)生壓力差形成的流體加速度,,對超細煙塵顆粒的控制起決定性作用。
3,、安裝于燃煤鍋爐濕法煙氣脫硫系統(tǒng)吸收塔內(nèi),。適應(yīng)的濕法煙氣脫硫系統(tǒng)工藝包括石灰石石膏法工藝、鎂法工藝,、氨法工藝,、電石渣等廢堿液工藝。
4,、在吸收塔內(nèi)位置特征:位于噴淋層上方,。若干單元裝置蜂窩布置成高效微旋流除塵除霧系統(tǒng)。
(九)沖洗水系統(tǒng)
高濃度煙塵工況的沖洗水系統(tǒng)
當(dāng)入口煙塵超過50mg/Nm3時,,4H裝置設(shè)一套沖洗水循環(huán)系統(tǒng),,系統(tǒng)設(shè)備主要有:沖洗水箱、沖洗水泵,、過濾水泵,、膜式過濾器、沖洗水管道及噴嘴,、沖洗水收集裝置等,。
煙氣中的超細煙塵顆粒在通過除塵裝置后被去除,需要定期進行沖洗以保證其持續(xù)高效的除塵除霧效果,。上水室中的工藝水通過沖洗水泵加壓后送至沖洗噴嘴,,對除塵裝置進行沖洗,沖洗水通過收集裝置匯合,,經(jīng)回水管道流入沖洗水箱回水室,,再通過過濾水泵和膜式過濾器處理,除去沖洗水中的固體顆粒,,再進入沖洗水箱上水室得以重復(fù)利用,。
根據(jù)不同項目的塔徑,按照4H裝置的需要來設(shè)計沖洗系統(tǒng)的沖洗管路布置,,保證能夠?qū)?H微旋流除塵除霧裝置進行全面沖洗,,沖洗水母管的布置可以使每個噴嘴基本運行在平均水壓,。
三、工程應(yīng)用
(一)保定工程業(yè)績
至清時光承擔(dān)了保定市東方家園,、雙彩,、金昌三個小區(qū)鍋爐煙氣深化治理工程的承包建設(shè)工作,已竣工投運,。第三方檢測機構(gòu)提供的監(jiān)測報告顯示,,氮氧化物、二氧化硫,、煙塵排放均優(yōu)于合同規(guī)定的排放標準,。
東方家園、雙彩,、金昌小區(qū)鍋爐規(guī)模分別為3×20t/h,、2×20t/h、2×20t/h的供熱鍋爐,。深化治理工藝:煙氣脫硫采用雙堿法脫硫工藝,;煙氣脫硝采用SNCR脫硝工藝;末端除塵采用設(shè)置在塔頂?shù)母咝⑿鞒龎m除霧裝置,。
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2016年3月31日,,北京市、河北省,、保定市環(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)對我司總承包的燃煤鍋爐煙氣深化治理工程進行了現(xiàn)場驗收,。專家、領(lǐng)導(dǎo)認為:工程技術(shù)先進,、布局合理,、工期緊湊;第三方檢測機構(gòu)提供的監(jiān)測報告顯示,,氮氧化物、二氧化硫,、煙塵排放均優(yōu)于合同規(guī)定的標準,;“4H微旋流除塵除霧”裝置在控制超細顆粒煙塵超潔凈排放方面效果顯著,極具推廣價值,。
(二)高密工程業(yè)績
1,、項目概述
高密萬仁熱電有限公司北廠B塔鍋爐煙氣脫硫工程,一期采用石灰石石膏濕法脫硫工藝,,并于2014年12月投入運行,。 2臺130t/h鍋爐煙氣進入一臺脫硫塔進行處理,其煙氣處理能力為2×130t/h鍋爐BMCR工況時的100%煙氣量,,入塔煙氣量為340120Nm3/h (標況,、濕態(tài),、實際O2 ),入口煙氣SO2含量按4000mg/Nm3 ?設(shè)計,,每臺鍋爐配制電除塵器,,除塵器出口處煙塵排放濃度不大于50mg/Nm3。環(huán)保設(shè)施要求統(tǒng)一執(zhí)行GB132232011《火電廠大氣污染排放標準》中火力發(fā)電鍋爐大氣污染物排放的濃度限值要求,,即脫硫后能夠達到SO2≤100mg/Nm3(標態(tài), 干基,,6%O2)排放標準,預(yù)留遠期SO2≤50mg/Nm3排放標準空間,。
2,、超低排放改造要求
2016年根據(jù)環(huán)保超低排放要求,高密萬仁熱電有限公司城北電廠進行脫硫除塵改造,,二期脫硫除塵改造要求為脫硫后能夠達到SO2≤35mg/Nm3,,煙塵≤5mg/Nm3排放標準。
3,、改造方案
經(jīng)過招標,,改造方案采用北京至清時光的專利技術(shù)脫硫除塵一體化“4H高效微旋流除塵除霧裝置”,實現(xiàn)超低排放要求,。
改造主要任務(wù)是提高原有脫硫系統(tǒng)的脫硫效率和除塵效率,,使吸收塔出口煙氣達到SO2濃度(6%O2,干態(tài))≤35 mg/Nm3,,煙塵濃度(6%O2,,干態(tài))≤5 mg/Nm3。改造主要涉及吸收塔本體,、除霧器沖洗水系統(tǒng)和煙氣系統(tǒng),,脫硫系統(tǒng)的其余設(shè)備保持不變。
吸收塔改造內(nèi)容:在現(xiàn)有最下噴淋層下部增加一個4H煙氣均布裝置,;拆除原吸收塔兩級除霧器中位于底下的一級,,同時在原位置安裝一套高效微旋流除塵除霧裝置,原吸收塔上沖洗水接口需要按實際需要改造,。吸收塔改造完成后對吸收塔內(nèi)部防腐進行檢查并修復(fù)
除霧器沖洗水系統(tǒng):深度除塵技術(shù)采用北京至清時光的專利技術(shù)“4H高效微旋流除塵除霧器”,,此裝置需要沖洗水,可利用原有除霧器沖洗水泵及其管道閥門以實現(xiàn)4H除塵除霧器的沖洗,。
煙道系統(tǒng):由于吸收塔改造其煙氣阻力增加750pa,,且原有引風(fēng)機已經(jīng)改造過再進行改造也無法滿足運行需要,所以需要重新購買新引風(fēng)機以滿足運行需要(引風(fēng)機購買及安裝由業(yè)主負責(zé)),;我司完成引風(fēng)機出口后的煙道連接,。
4、運行檢測
改造后2016年8月2日投入運行,至今運行穩(wěn)定,,達到設(shè)計要求,,業(yè)主方請專業(yè)的環(huán)保檢測公司檢測,脫硫入口含塵在7072 mg/Nm3入口含硫2280 mg/Nm3的情況下,,脫硫出口含塵為3.94.3 mg/Nm3出口含硫為21 mg/Nm3,。
四、技術(shù)認證
(一)專利證書
2016年1月20日,,至清時光自主研發(fā)的“高效微旋流除塵除霧裝置”獲家實用新型專利證書,。
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?(二)材質(zhì)檢驗報告
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(三)保定項目煙塵達標檢測
改造前,保定市東方家園,、雙彩,、金昌三個小區(qū)燃煤鍋爐均采用水膜麻石塔除塵,吸收塔入口煙塵濃度高達300mg/Nm3 以上,。改造中在吸收塔頂部安裝一套“4H微旋流除塵除霧裝置”,。第三方檢測機構(gòu)提供的監(jiān)測報告顯示:出口煙塵濃度保持在15mg/Nm3 左右。
(四)保定項目煙塵超潔凈排放檢測
為獲得準確的4H裝置除塵效率數(shù)據(jù),、避免水膜麻石塔除塵效率低對檢測數(shù)據(jù)的影響,,委托保定環(huán)保監(jiān)測站,利用改造后的保定雙彩小區(qū)鍋爐煙氣脫硫裝置,,模擬鍋爐運行狀態(tài),、石灰石石膏濕法脫硫工藝條件下采樣檢測,采用手動連續(xù)添加煙塵方式,,利用4H裝置對含塵廢氣進行處理,。測試結(jié)果:入口煙塵濃度在20mg/Nm3 左右時,出口煙塵濃度在5mg/Nm3以下,。
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?(五)濰坊市環(huán)保局煙塵超潔凈排放檢測報告2016年8月中旬,,濰坊市環(huán)保局對“高密萬仁熱電有限公司北廠B塔鍋爐煙氣脫硫除塵超低排放改造工程”進行煙塵排放達標檢測。結(jié)果顯示:在不同工況下,,出口煙塵濃度穩(wěn)定達到5mg/Nm3以下,。
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